嘉興發(fā)電廠1號機組給水再循環(huán)調節(jié)閥為美國CCI公司生產制造。2001年5月1號機A級檢修期間發(fā)現(xiàn)其中汽泵A、汽泵B給水再循環(huán)調節(jié)閥閥芯、閥座已嚴重吹損,閥芯密封面有深達2mm縱向溝槽。閥座密封面不但有縱向溝槽,且有深1mm的氣孔。而電泵給水再循環(huán)調節(jié)閥閥芯、閥座吹損情況不嚴重,只有少許溝痕。 筆者認為造成給水再循環(huán)調節(jié)閥吹損*主要的原因是運行工況惡劣,存在嚴重的氣蝕和閃蒸現(xiàn)象,及未對給水再循環(huán)調節(jié)閥進行正確的檢修和調試。 1給水再循環(huán)調節(jié)閥的運行工況 機組采用滑參數(shù)啟動方式,機組啟動到額定負荷運行過程中,鍋爐壓力從很低(乃至零)逐漸升至額定值。主給水流量亦由小到大逐漸上升。主給水泵運行時,應有足夠的水量流過泵體,以帶走轉動部分產生的熱量。如果流量太小,冷卻不足,會出現(xiàn)轉子過度膨脹等異?,F(xiàn)象,導致轉子卡澀,甚至損壞給水泵。為此在給水泵出、入口之間設有再循環(huán)回路及再循環(huán)調節(jié)閥,用于機組啟動過程,讓給水泵出口的高壓水流返回到給水泵前的除氧器給水箱。該給水再循環(huán)調節(jié)閥即起調節(jié)給水泵回流量的作用。給泵出口壓力為24.7MPa,除氧器工作壓力為1.1 MPa。給水再循環(huán)調節(jié)閥在流量小于148 t/h時自動開啟,流量大于325t/h時自動關閉。機組在正常負荷下運行時,再循環(huán)調節(jié)閥處于關閉狀態(tài),并要求在高壓差下嚴密不漏。因此,給水再循環(huán)調節(jié)閥始終是在高壓差下運行。 2吹損原因分析 2.1氣蝕現(xiàn)象 一個完全不含有氣體或蒸汽的液體介質在高壓差下,經常會遇到氣蝕現(xiàn)象。研究表明,氣蝕產生于液態(tài)區(qū)的氣泡,生成氣泡的必要條件是液體所處的**壓力低于該液體的飽和蒸汽壓力Pv。 
如圖1所示,給水再循環(huán)調節(jié)閥的開度根據(jù)調峰的要求頻繁變化。此時閥芯、閥座脫離的空間,相當于節(jié)流孔板,高壓流體流經節(jié)流孔時靜壓能與動壓能相互轉換,流速的增加導致壓力降低。當壓力降低至等于或低于該流體在入口溫度下的汽體壓力Pv時,液體中的氣核即膨脹而形成的氣泡,流過節(jié)流面之后,在寬敞的下游流道中流速下降,壓力回升,當壓力回升至P2,并等于或高于Pv時,汽泡潰裂,這即是氣蝕過程(Cavitation)。氣蝕的破壞力很大。據(jù)測算,汽泡破裂的瞬間壓力高達300MPa?,F(xiàn)有的工程材料一般難以抵抗其氣蝕。對于不銹鋼等塑性材料,在氣蝕作用下,將產生麻點腐蝕,直至蜂窩狀空洞損壞。而對于硬質合金等脆性材料則產生碎塊損壞。 2.2閃蒸現(xiàn)象 氣蝕現(xiàn)象只有當高壓流體流經調節(jié)閥的節(jié)流口后,其出口壓力P2等于或高于該液體的汽化壓力Pv時,汽泡破裂所釋放出的巨大空化能,才對節(jié)流元件(即閥芯、閥座)產生破壞。如果出口壓力P2低于汽化壓力Pv,在節(jié)流降壓過程所產生的汽泡就不會破壞,而是夾在液體中成為“氣-液兩相流”,通常稱為“閃蒸”流動。閃蒸流動一般不會對節(jié)流元件(即閥芯、閥座)產生破壞,但會產生阻塞流,而使調節(jié)閥流量減少。與此同時,還會產生強烈的噪聲和振動。 2.3調節(jié)閥吹損嚴重的特殊原因 為什么汽泵A、汽泵B給水再循環(huán)調節(jié)閥吹損嚴重,而電泵給水再循環(huán)調節(jié)閥吹損相對不嚴重?由于300MW機組參與調峰,負荷變化頻繁,造成給水再循環(huán)調節(jié)閥頻繁開閉。雖然從開啟到關閉這一過程只需3S左右,但是閥芯動作過于頻繁,等于和閥座長時間處于高壓差、節(jié)流狀態(tài)運行。汽泵A、汽泵B是在機組帶正常負荷運行時投運,而電泵只在機組啟動和停運時開啟投運。所以可以認為汽泵A、汽泵B給水再循環(huán)調節(jié)閥始終(或大部分時間)處于高壓差、節(jié)流狀態(tài)下運行,而電泵給水再循環(huán)調節(jié)閥投運時間較汽泵A、B給水再循環(huán)調節(jié)閥就非常短暫。由于時間長,氣蝕和閃蒸現(xiàn)象對汽泵A、B給水再循環(huán)調節(jié)閥造成相當大的危害。這就是造成汽泵A、B給水再循環(huán)調節(jié)閥吹損嚴重,而電泵給水再循環(huán)調節(jié)閥吹損相對較輕的主要原因。 由于給水調節(jié)閥已定型,其內部固定結構無法改變。雖然美國CCI公司在設計時已經在防氣蝕方面作出了很大的努力,設置迷宮式節(jié)流罩等,但是其防氣蝕作用不是很大。在檢修中發(fā)現(xiàn)迷宮式節(jié)流罩內孔和閥芯外徑之間可能由于磨損,間隙較大,有0.25mm。如此造成高壓給水在迷宮式節(jié)流罩內有微小的泄漏或串流,進而造成高低壓空間相互串通和“短路”,破壞了各開度流體的節(jié)流降壓規(guī)律引起氣蝕。如果給水再循環(huán)調節(jié)閥檢修后沒有進行正確的調試,即閥芯關閉時沒有一定的緊力,就會造成關閉時閥前、閥后的壓差相當大,閥芯、閥座遭受嚴重氣蝕,致使閥芯閥座密封面嚴重吹損,閥座泄漏量高達額定流量的30%以上,導致調節(jié)閥喪失調節(jié)控制功能。 3防止給水再循環(huán)調節(jié)閥吹損的對策 3.1防止氣蝕磨損的原理和建議 高速的高壓差的給水流動在節(jié)流下通過給水再循環(huán)調節(jié)閥,壓力邊為小于給水在此溫度下的蒸汽壓力,隨時都有可能產生氣蝕。如果將產生氣蝕的壓差定義為臨界壓差△Pc,則當給水流經調節(jié)閥所產生的實際壓差△P<△Pc并在給水流經閥門節(jié)流口處的縮脈壓力△Pvc高于給水入口溫度下的汽化壓力Pv時,就不會產生氣蝕。由此,將發(fā)生的總壓差用分級降壓的辦法,使每**的壓差△P1<△Pc,即可防止氣蝕現(xiàn)象產生。這即是美國CCI公司在給水再循環(huán)調節(jié)閥中設置迷宮式節(jié)流罩的理論基礎,但是現(xiàn)實效果并不象資料介紹的那么好。建議根據(jù)實際情況將給水再循環(huán)調節(jié)閥重新設計制造改型。如果現(xiàn)在沒有改型的條件,建議至少要做到閥芯閥座接合面應有計劃地定期更換檢修。 3.2防止給水再循環(huán)調節(jié)閥吹損的處理方法 (1)閥芯閥座密封面堆焊較硬的金屬材料(D667焊條)。D667焊條的主要成分為碳3鉻30鎳4硅,主要用于強烈耐腐蝕耐氣蝕件的堆焊,滿足了防氣蝕吹損的要求。這樣不會由于閥門關閉的反復碰撞和沖擊而使閥芯閥座密封面損壞,也使閥芯閥座密封面能夠較長時間承受氣蝕磨損。 (2)在閥門的出口安裝一個比閥座小的極硬的節(jié)流孔板,以維持足夠的閥后壓力,使之超過給水的汽化壓力。這樣防止了在高流速的低壓區(qū)形成汽泡。 (3)在閥門調試時,先將閥芯關到底,然后連接氣控裝置推桿和閥桿連接器。將閥門打開。再將閥桿旋下3~5mm,將推桿閥桿連接器旋緊,這樣等于給了閥芯閥座密封的緊力。防止閥門關閉狀態(tài)沒有關嚴實,產生節(jié)流現(xiàn)象,引起氣蝕。 (4)在閥芯的外圓四周堆焊較硬的金屬材料后上車床車光,使其與迷宮式節(jié)流罩內孔配合緊密,間隙為0.05mm。防止高壓給水與低壓區(qū)串流,引起氣蝕。 (5)**測量閥桿的彎曲度,并對閥桿進行直軸工作,使*大彎曲度控制在0.02 mm。 (6)閥芯閥座密封面研磨時,注意密封角度保持一致,不產生磨偏現(xiàn)象。 (7)在自由狀態(tài)下,用紅丹粉檢查閥芯閥座嚙合情況,閥線均勻、連續(xù)、清晰。 |