1 前言 我院改建的中型試驗裝置上,為控制氫氣循環(huán)壓縮機(jī)進(jìn)出口的壓差,原設(shè)計采用了下述的控制流程(見圖1)。該流程的工作過程簡述如下:

循環(huán)氫和新氫經(jīng)氫氣循環(huán)壓縮機(jī)增壓至P1后,經(jīng)調(diào)節(jié)閥1調(diào)節(jié)后,維持一定的系統(tǒng)氫氣流量。當(dāng)反應(yīng)系統(tǒng)的條件改變而引起系統(tǒng)氫氣流量變化后,調(diào)節(jié)閥1調(diào)節(jié)節(jié)流面積以維持系統(tǒng)氫氣流量的恒定。由于壓縮機(jī)的流量沒有變化,P1將隨著調(diào)節(jié)閥1節(jié)流面積的變化而變化,當(dāng)P1超過壓力變送器的給定壓力后,調(diào)節(jié)閥2開啟,使多余的氫氣返回壓縮機(jī)入口。原設(shè)計控制差壓的系統(tǒng)需使用氣動調(diào)節(jié)閥、壓力變送器及配套儀表,投資約為1.5萬元左右。筆者經(jīng)研究認(rèn)為,可以用一個自力式的差壓控制閥取代,但目前國內(nèi)尚無此類定型產(chǎn)品。為此,??者設(shè)計了一種高壓差壓控制閥,投資僅數(shù)百元,且可完全滿足使用要求。
2 差壓控制閥的設(shè)計
工作條件壓力20 MPa,介質(zhì)為氫氣、少量硫化氫及油氣,*大工作差壓0~1 MPa,流量范圍0~60Nm3/h。
差壓控制閥采用上、下游壓力平衡的原理設(shè)計,差壓控制靠調(diào)節(jié)彈簧的壓縮量控制。一般文獻(xiàn)或**所見的差壓控制閥都采用滑閥結(jié)構(gòu),本文的應(yīng)用場合是高壓,且氣體中含有少量雜質(zhì),采用滑閥結(jié)構(gòu)很容易堵塞,筆者設(shè)計成錐閥結(jié)構(gòu)(見圖2)。差壓控制閥的閥芯為錐型,調(diào)差壓彈簧放在流體中,彈簧與手柄之間用O形圈密封。

對錐型閥芯略去液動力外,其力平衡方程為
1/4πd2×(P1- P)=F
式中:d——閥孔直徑;F——彈簧力
增大彈簧壓縮量即增大循環(huán)壓縮機(jī)進(jìn)出口壓差,縮小彈簧壓縮量即縮小循環(huán)壓縮機(jī)進(jìn)出口壓差。為防止腐蝕,彈簧采用不銹鋼材質(zhì)。由于彈簧的剛度直接影響差壓控制閥的差壓控制精度,在滿足*大工作差壓的條件下,應(yīng)盡量降低彈簧的剛度。彈簧的剛度和閥孔的大小也有直接的關(guān)系,閥孔直徑越大,彈簧剛度越大,反之越小,因此,在滿足*大流量的條件下.盡量減少閥孔的直徑。其它設(shè)計本文不再贅述。
3 應(yīng)用
應(yīng)用前,筆者對該閥進(jìn)行了簡單測試。差壓控制閥主要的性能有兩個:一個是流量特性,即流經(jīng)該閥的流量發(fā)生變化時,該閥控制的差壓變化范圍;另一個是壓力特性,即該閥的出口壓力或入口壓力變化時該閥控制的差壓變化范圍。測試條件是在*大流量時變動35%,壓力在*大壓力為10MPa時變動30%。

經(jīng)初步測試,該閥的差壓控制精度分別達(dá)到4%和2%以內(nèi)。將該閥裝入系統(tǒng)內(nèi),控制流程見圖3。操作時可根據(jù)該閥的上下游壓力表設(shè)定差壓。在設(shè)計的工作范圍內(nèi),該閥工作正常,控制差壓精度完全可以滿足系統(tǒng)要求,且較原來的控制方案節(jié)省了許多資金。除控制循環(huán)壓縮機(jī)的循環(huán)流量外,該閥還可以應(yīng)用在需要控制差壓的其它領(lǐng)域,尤其是高壓場合。