1 前言 我公司引進西門子-西屋公司技術的亞臨界600MW汽輪機中,主汽門調節(jié)閥殼(以下簡稱閥殼)是重要部件之一,每臺機組有左、右各一只。600MW閥殼與300MW閥殼相比,雖然結構類似,但尺寸更大、壁厚更厚,如仍然采用300MW閥殼的實心鑄造工藝生產,則已經超出我公司現(xiàn)有生產設備的負荷,因此就必須采用新的空心鑄造工藝。本文主要敘述該主調門閥殼在鑄造工藝及生產方面所做的研究工作。
2 鑄件結構及鑄造難點分析
2.1 零件結構分析
該閥殼主要由一個主汽門和二個調節(jié)汽門組成,從結構上可分為汽門和調門兩個部分,*大外形尺寸為2542×1528.8×1250mm,除外輪廓的弧形表面外,其余均為加工面。其*大壁厚約350mm,*小壁厚為115mm,結構如圖1。

閥殼汽門部分長約1241.7mm,基本系由內腔和外形不同心的兩個圓柱和一個進汽口圓柱構成,由于兩個圓柱偏心57.2mm,使壁厚形成從216~350mm的過渡。而且汽門主體與進汽口及調門部分采用半徑從250mm到450mm的圓弧過渡連接,(即圖2中從OA至OE截面),由此產生壁厚的不規(guī)則變化。

調門部分長約1300.3mm。主要由二個長軸相互垂直的橢圓(外輪廓)及腰圓(內腔)構成,其中橢圓長軸968mm,短軸854mm,腰圓長軸577.6mm,短軸470mm,壁厚形成從138.2mm~249mm的過渡。調門部分的端面為一個Ф380mm的圓孔,此處原設計為封閉的盲孔,后因其不利于鑄造及探傷檢測等原因,改為通孔結構。結構如圖3。

2.2 零件材料及質量要求
閥殼鑄件材料采用ZG15Cr2Mol。設計使用壓力為17.5MPa,使用溫度為538℃;鑄件內部質量要求高,各進(排)汽口、端面、焊接坡口處,探傷要求均為Q.L.0,其余部分為Q.L.5;所有內外表面均需進行磁粉探傷;水壓強度試驗泵水壓35MPa,保持十分鐘不滲漏。
3 鑄造工藝分析
綜上所述,可知本鑄件有尺寸大、重量重、形狀復雜、熱節(jié)分散等特點,鑄造上有相當大的難度。因此,在鑄造工藝設計中必須采取特殊的措施。
3.1 鑄件的補縮
鑄鋼件從液態(tài)轉變到固態(tài),要發(fā)生液態(tài)收縮和凝固收縮,其中凝固收縮引起鑄件產生縮孔、縮松等缺陷。因此,采用適當?shù)墓に嚪桨福に嚧胧┦硅T件有合理的溫度梯度,形成有效的順序凝固,并利用澆冒口系統(tǒng)對鑄件進行補縮是工藝設計的重要內容。
3.1.1 工藝分型面的選擇
經過反復研討,*終確定采用圖2中的A-O-E截面為分型面。采用此方案時,坭芯制造相對也比較方便,操作的穩(wěn)定性較好,但汽門部分的主熱節(jié)分別處于上、下箱與分型面成45°夾角的位置。需要通過補貼將其引出。而且,由于坭芯支撐點跨度較大,因此,必須增強坭芯芯骨的剛度以減少坭芯在整個鑄造過程中產生的變形。
3.1.2 冒口系統(tǒng)設計
鑄鋼件的冒口補縮是決定鑄件內部質量的關鍵。鑄件凝固過程中產生的收縮主要依賴冒口進行補充,因此,冒口的設計是該閥殼鑄件工藝設計的關鍵。
依據(jù)我公司鑄鋼件多年生產的經驗,冒口尺寸依照比例法計算,并根據(jù)鑄件補縮液量進行相應的調整,*后用補縮效率進行驗證。
考慮到鑄件的結構特點及熱節(jié)分布情況,決定采用四只冒口的補縮形式。
3.1.3補貼、冷鐵的應用
為使鑄件的補縮渠道暢通,讓鑄件形成向冒口方向的順序凝固,采取補貼與冷鐵相結合的輔助措施。首先用補貼將鑄件各個的熱節(jié)引至冒口;其次在鑄件的底部放置若干成型冷鐵,以促使鑄件*底部首先凝固,形成一定的末端效應,提高冒口的補縮能力,同時也清楚地劃分了各冒口的補縮范圍。另外,對于各處探傷要求較高的端面,為保證質量,也相應放置了一些冷鐵以加快這些部位的凝固。
該閥殼鑄件主壁與鄰壁的交界多,壁厚相差較大,為防止熱裂等缺陷的產生,于每個交界處均設置了拉筋與冷鐵。
同時,為保證冷鐵放置處的激冷效果及鑄件表面形狀,對各冷鐵進行編號,并根據(jù)放置部位鑄件的實際形狀做出專用成型冷鐵。
3.1.4 澆注系統(tǒng)設計
澆注系統(tǒng)是鋼水從鋼包進入鑄件型腔的通道。合理的澆注系統(tǒng)應滿足以下的要求。
?保證鑄件有適宜的凝固順序;
?使鋼水平穩(wěn)充型,并有適當?shù)纳仙俣龋?br> ?結構簡單,尺寸恰當,減少鋼水消耗。
(1)澆注系統(tǒng)形式
澆注系統(tǒng)設計使鋼水先從鑄件底部及分型面處充人鑄件型腔,當液面升至冒口底部時再改從沖冒口澆口充冒口,并在冒口結束后于冒口頂部放置發(fā)熱劑,使冒口中的液態(tài)金屬*后凝固,確保鑄件自下而上形成順序凝固。
(2) 澆注系統(tǒng)參數(shù)
對于毛重超過15000kg的鑄鋼件,鋼水在型腔中的上升速度一般應大于8mm/s。該閥殼鑄件,砂模型腔的高度達2107mm,其中冒口高度約為875mm。結合具體生產條件,確定采用雙包四眼澆注,所有澆道選用Ф70mm的火磚管。實際鋼水上升速度約為10mm/s,符合理論要求。
3.2 坭芯的散熱及定位
3.2.1材質
由于該閥殼鑄件坭芯比較細長,且澆注及凝固過程中幾乎完全處于高溫金屬的包圍之中,因此對坭芯的耐熱性、退讓性、潰散性都提出了更高的要求。
為適應閥殼鑄造的要求,公司型砂工藝人員開發(fā)了新型酯硬化酚醛樹脂鉻礦砂,并在其它鑄件中作了有效的試驗,證明樹脂砂具有優(yōu)于玻璃砂的潰散性,從而解決了坭芯的耐熱及出砂問題。
3.2.2 散熱處理
由上述分析可知,該鑄件坭芯的散熱條件極為惡劣,而且由于鑄件孔徑較小,一旦內腔形成夾砂、粘砂等缺陷,以后的清理難度相當大。因此,必須采取有效措施加快坭芯的散熱,尤其是坭芯表面的散熱。采取的措施有:
(1)制造坭芯時表面均勻鋪設一層厚度約15~20mm 的鉻礦砂,利用鉻礦砂良好的導熱性促使坭芯周圍的鋼水首先凝固。
(2)對于調門部分的四個通孔作相應的處理,鑄沒其中較細長的兩個,保留另外兩個。同時為防止鑄沒的通孔處熱量過于集中,放置了內冷鐵。
(3)針對坭芯,采用在內部放置通風管道,在鑄件冷卻過程中,通人壓縮空氣帶走坭芯產生的熱量,加速其冷卻,避免坭芯局部過熱,在鑄件中產生夾砂、粘砂等致命缺陷。實際測量結果顯示,通入的壓縮空氣溫度僅15℃,而從遠端出來的壓縮空氣溫度*高達500℃,因此證明采取這一措施,有效地加快了坭芯的散熱。
(4)適當降低鑄件澆注溫度。
3.2.3 定位
采取以下一系列措施,以增加坭芯配箱時的穩(wěn)定性和準確性:
(1)將一般工藝設計中采用的圓坭芯頭改為下半載面梯形、上半圓形的坭芯頭,使坭芯頭與外模的接觸由線接觸變成面接觸,增加了其穩(wěn)定性。
(2)造型時,各芯頭支撐面放置硬撐,以減少支撐面處的變形。
(3)適當增加坭芯芯骨的截面尺寸,增加上下坭芯裝配的焊接點,從而有效地增強了坭芯的剛度。
3.3 防止氣孔的產生
鑄件氣孔的來源主要有三個方面,液態(tài)金屬的含氣、造型材料的發(fā)氣、充型時卷入的空氣。
(1)為凈化鋼水,在現(xiàn)有的條件下,對出爐的鋼水在鋼包內進行吹氬。
(2)為減少型砂中的殘余水發(fā),對外模進行適當?shù)睾婵尽?br> (3)為避免充型時卷入的空氣,閥殼澆注系統(tǒng)設計為多層階梯形澆道,使鋼水平穩(wěn)充。
(4)為減少鑄件型腔中水蒸汽的殘留量,采取一定措施,做到熱模、熱配、熱澆。
4 凝固模擬
為了驗證工藝的合理性,我們用清華大學CIFT實驗室開發(fā)的FT-STAR3.02真三維凝固模擬軟件進行凝固溫度場的模擬及縮孔、疏松的預測。

4.1凝固過程中溫度分布

4.2 縮孔、縮松的預測
圖7、圖8中白色部分即為縮孔、縮松位置。

4.3 計算結果分析:對本鑄件進行忽略澆注系統(tǒng)的簡化計算
4.3.1 計算參數(shù)
鑄件:ZGl5Cr2Mol
砂型:Silica
冷鐵:ZG25
坭芯:鉻礦砂
網(wǎng)格步長:20*20*20
鑄件單元數(shù):441765
總計算單元數(shù):2014371
澆注溫度:1560℃
室溫:20℃
4.3.2 計算時間及凝固時間
計算時間:48小時
凝固時間:約780分鐘
4.3.3 本例的縮孔、疏松預測結果顯示
縮孔集中的冒口中,吊攀內有微量縮松,鑄件內部無縮孔、縮松,說明模擬件的工藝是合理的、成功的。
5 鑄件質量情況
試制生產的一臺套兩只閥殼、毛坯分別于1997年5月、1997年12月鑄出,鑄件編號分別為35201、39651。清理后,兩鑄件肉眼檢查內腔表面光潔,輪廓清晰,無明顯缺陷。后經材質成分分析、機械性能試驗、磁粉及超聲波探傷、泵水試驗等檢驗,各項指標均達到設計要求。鑄件化學成分及機械性能見表1、表2。
表1
鑄剛牌號 | 化學成分% |
C | Mn | Si | Cr | Mo | S | P | Ni | Cu | Al |
規(guī)范要求 | ≤0.18 | 0.40-0.70 | ≤0.60 | 2.00~2.75 | 0.90-1.20 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.30 | ≤0.30 | ≤0.025 |
35201 | 0.12 | 0.58 | 0.41 | 2.32 | 1.00 | 0.01 | 0.013 | 0.11 | 0.10 | 0.02 |
39651 | 0.16 | 0.50 | 0.35 | 2.24 | 0.99 | 0.01 | 0.016 | 0.09 | 0.13 | 0.012 |
表2
鑄件編號 | 屈服強度σ0.2(N/mm2) | 抗拉強度σb(N/mm2) | 伸長率δ4(%) | 斷面收縮率ф(%) |
規(guī)范要求 | ≥274 | 485-660 | ≥20 | ≥35 |
35201 | 380 | 547 | 29 | 72.3 |
39651 | 500 | 652 | 26.4 | 70.7 |
5.1 鑄件無損探傷
閥殼鑄件外表面經打磨、拋丸處理后進行磁粉探傷及傲超聲波,未發(fā)現(xiàn)有超標的缺陷。內腔表面粗加工后進行著色滲透探傷,發(fā)現(xiàn)有少許點狀氣孔,經處理后全部符合標準要求。
5.2 泵水試驗
由于該閥殼屬高溫耐壓部套,因此使用前必須通過泵水試驗來檢驗其耐壓能力。閥殼泵水試驗采用內部充水法,均未發(fā)生滲漏現(xiàn)象。
6 結論
600MW閥殼鑄件的鑄造生產經實踐證明其工藝是合理可行的,完成了預期目標要求,取得了令人滿意的效果,為我公司今后生產類似大型汽輪機閥殼提供了寶貴的成功經驗,也為我公司節(jié)約了大量的外匯。