山東恒通化工股份有限公司熱電廠2臺(tái)50MW汽輪機(jī)為武漢汽輪機(jī)廠產(chǎn)品,型號(hào)為CC50-8.83/4.12和CC50-8.83/4.12/1.57,投運(yùn)日期分別為2002年10月18日和2004年5月15日,額定進(jìn)汽壓力8.83MPa,進(jìn)汽溫度535℃,抽汽壓力分別為4.12MPa和4.12/1.57MPa,控制系統(tǒng)采用新華公司DEH-ⅢA型高壓純電調(diào),整個(gè)機(jī)組采用Honeywen DCS控制系統(tǒng)。
該型汽輪機(jī)采用額定參數(shù)啟動(dòng),四個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥各由1個(gè)油動(dòng)機(jī)控制,通過(guò)DEH系統(tǒng)的閥門管路程序?qū)崿F(xiàn)噴嘴/節(jié)流調(diào)節(jié)。DEH執(zhí)行機(jī)構(gòu)的工作介質(zhì)是高壓抗燃油(三芳基膦酸脂),它把DEH控制系統(tǒng)產(chǎn)生的調(diào)節(jié)閥行程指令轉(zhuǎn)變?yōu)檎{(diào)節(jié)閥的開度,實(shí)現(xiàn)汽輪機(jī)進(jìn)汽量即轉(zhuǎn)速和功率的調(diào)節(jié)。
第1臺(tái)50MW汽輪發(fā)電機(jī)組試運(yùn)時(shí),四個(gè)高壓調(diào)節(jié)閥均發(fā)生了不同程度的竄動(dòng),經(jīng)分析并找出原因后,我公司在5#機(jī)(CC50-8.83/4.12/1.57)汽輪機(jī)組上實(shí)施了改進(jìn),效果良好。
1 汽輪機(jī)調(diào)節(jié)閥控制原理
隨著DEH系統(tǒng)工作方式(REMOTE或OA方式)的不同,來(lái)自不同方面的負(fù)荷設(shè)定值經(jīng)設(shè)定值處理功能的選擇和處理后,得到負(fù)荷設(shè)定值信號(hào)(REFDMD),送至DEH中的負(fù)荷控制系統(tǒng),機(jī)組無(wú)論是處于DCS的控制還是DEH的OA方式控制,*后均經(jīng)過(guò)DEH系統(tǒng)將REFDMD信號(hào)由DEH的負(fù)荷控制系統(tǒng)輸出,為主蒸汽流量請(qǐng)求信號(hào)(FDMD),再經(jīng)DEH的閥門管理程序轉(zhuǎn)換成高壓調(diào)節(jié)閥的開度需求信號(hào),并從單閥和順序閥控制方式中選擇一種方式,通過(guò)數(shù)字式閥位伺服控制器(MVP)卡件去控制相應(yīng)調(diào)節(jié)閥的開度需求指令。
以單閥控制方式為例(如圖1所示),MVP卡接受WDPF中分散處理單元DPU來(lái)的調(diào)節(jié)閥開度需求信號(hào),并與線性位移差動(dòng)變送器(linearVariable DifferentialTransformer,簡(jiǎn)稱LVDT)來(lái)的實(shí)際閥位開度信號(hào)相比較,通過(guò)比例積分(PI)控制回路對(duì)指定閥門的電液轉(zhuǎn)換器(MOOG閥)輸入閥門控制指令。調(diào)節(jié)閥執(zhí)行機(jī)構(gòu)電氣-液壓回路如圖2所示。


來(lái)自DEH的閥門管理器的調(diào)節(jié)閥開度需求指令(數(shù)字信號(hào))輸入到執(zhí)行機(jī)構(gòu)的MVP卡內(nèi),與實(shí)際開度的數(shù)字信號(hào)(LVDT的輸出反饋)做比較,其偏差信號(hào)經(jīng)PI(比例積分)控制運(yùn)算,得到MOOG閥的控制信號(hào),經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換和放大,轉(zhuǎn)變?yōu)镸OOG閥兩組線圈上的控制電流,控制改變MOOG閥兩路輸出流量(一路高壓控制油到調(diào)節(jié)閥油動(dòng)機(jī)的下腔室,工作腔室;另一路MOOG閥的排油到油動(dòng)機(jī)的上腔室,非工作室)來(lái)控制油動(dòng)機(jī)工作油室的進(jìn)油量和油壓(開/關(guān)調(diào)節(jié)閥),實(shí)現(xiàn)對(duì)機(jī)組負(fù)荷的調(diào)節(jié)。當(dāng)MVP卡的輸出為“+”時(shí),MOOG閥進(jìn)油接通去油動(dòng)機(jī)活塞的下部,油動(dòng)機(jī)下部油壓增大,向上移動(dòng)并經(jīng)杠桿帶動(dòng)開啟閥門,閥門移動(dòng)的同時(shí),帶動(dòng)裝在油動(dòng)機(jī)旁的INDT的線圈移動(dòng),產(chǎn)生--電信號(hào),送到MVP卡內(nèi)與DEH閥門管理器來(lái)指令比較,直到LVDT閥門開度反饋信號(hào)與DEH閥門管理器的閥門開度需求信號(hào)相等,MVP卡輸出為0,閥門保持不動(dòng)。當(dāng)MVP卡輸出為“-”時(shí),同理。
2 熱工電氣回路分析及改進(jìn)
2.1 熱工電氣回路分析
線性位移差動(dòng)變送器LVDT是一種位移測(cè)量傳感器,由3個(gè)等距分布的線圈和一根與油動(dòng)機(jī)活塞桿相連的鐵芯組成,根據(jù)油動(dòng)機(jī)活塞的位置產(chǎn)生閥位反饋信號(hào)。工作原理如圖3。

鐵芯在線圈中移動(dòng)時(shí),改變了線圈空間的磁通分布,從而改變了初/次級(jí)線圈間的互感值。MVP卡向LVDT提供初級(jí)激勵(lì)電流的振蕩電路,它提供1kHz高頻正弦波,經(jīng)一低通濾波器濾去PROM輸出的直流成分和高頻成分,由一功率放大器提供驅(qū)動(dòng)LVDT初級(jí)線圈的電流,隨鐵芯在線圈內(nèi)位置的不同,兩個(gè)次級(jí)線圈產(chǎn)生的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)隨之變化。兩個(gè)次級(jí)線圈反相、串聯(lián)地接至MVP卡,其兩個(gè)線圈感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)的差分信號(hào)經(jīng)相敏檢波(或稱解調(diào))和帶通濾波,得到比例于行程的直流電壓輸出。因此,當(dāng)鐵芯位于線圈中間位置時(shí),因兩個(gè)次級(jí)線圈的感應(yīng)電動(dòng)勢(shì)相等,故位移輸出的電壓值為0;當(dāng)閥門開大或關(guān)小,一個(gè)信號(hào)線性增大,一個(gè)信號(hào)線性減小,兩信號(hào)送到MVP卡,分別通過(guò)正負(fù)半波整流,相加并經(jīng)過(guò)濾波、零點(diǎn)補(bǔ)償和量程調(diào)整后,就獲得對(duì)應(yīng)于閥門全行程、量程為直流0~10V的閥位信號(hào),經(jīng)A/D轉(zhuǎn)換后,送MVP卡內(nèi)中央處理器MC68701。
當(dāng)LVDT的初/次級(jí)線圈的6根接線中因接線松動(dòng)引起接觸**甚至斷開時(shí),會(huì)導(dǎo)致反饋信號(hào)失真,造成調(diào)節(jié)閥竄動(dòng)(開度波動(dòng))甚至變?yōu)槿_/全關(guān)兩位控制狀態(tài),引起汽輪機(jī)工況的劇烈變化。為易于理解,特舉一例介紹如下:當(dāng)LVDT二次線圈的4根接線全部脫落,輸出電壓為0時(shí),由上分析可知,調(diào)節(jié)閥反饋應(yīng)該為50%的中間狀態(tài)。此時(shí)若指令不是50%,如當(dāng)指令大于50%時(shí),要求調(diào)節(jié)閥開度增大的控制信號(hào)因反饋信號(hào)未相應(yīng)改變而無(wú)法平衡,所以調(diào)節(jié)閥會(huì)迅速打開直至全開,但調(diào)節(jié)閥全開時(shí),功率反饋會(huì)反映實(shí)際功率輸出值比需求值高,所以發(fā)出減指令;當(dāng)指令小于50%時(shí),要求調(diào)節(jié)閥開度減小的控制信號(hào)因反饋信號(hào)未相應(yīng)改變也無(wú)法平衡,所以會(huì)迅速全關(guān)調(diào)節(jié)閥。如此反復(fù),造成調(diào)節(jié)閥大幅竄動(dòng)。但如果調(diào)節(jié)閥開度原本很大,增加調(diào)節(jié)閥開度對(duì)負(fù)荷影響不大時(shí),因此而引起的調(diào)節(jié)閥竄動(dòng)盡管明顯,但對(duì)機(jī)組工況影響并不大。
經(jīng)過(guò)檢查分析發(fā)現(xiàn),調(diào)節(jié)閥本體振動(dòng)很容易引起MOOG閥箱中控制接線松動(dòng)及破損,原因主要是原設(shè)計(jì)將調(diào)節(jié)閥的熱工接線盒布置在調(diào)節(jié)閥本體上,后來(lái)在每只調(diào)節(jié)閥處各增加一個(gè)小中間端子箱,該端子箱通過(guò)焊接在大機(jī)頂蓋上的角鋼固定在調(diào)節(jié)閥的斜上方,基本消除了MOOG閥箱中的控制接線隨調(diào)節(jié)閥本體一起動(dòng)作的問(wèn)題,效果不錯(cuò)。
另一個(gè)值得重視的問(wèn)題是,安裝時(shí),汽輪機(jī)控制系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)信號(hào)電纜連接采用冷壓方式,時(shí)間久了,接觸面容易氧化,從而造成接線接觸**。目前,檢查并更換了現(xiàn)場(chǎng)所有調(diào)節(jié)閥的冷壓連接電纜。
位移傳感器及安裝的改進(jìn),不論高調(diào)閥還是中調(diào)閥都有位移傳感器安裝的問(wèn)題,只是高調(diào)閥的問(wèn)題更多一些。因?yàn)橹姓{(diào)闊在啟動(dòng)后就處于全開狀態(tài),而高調(diào)閥都處于調(diào)整狀態(tài),所以反應(yīng)位移傳感器損壞較多,其損壞形式主要是拉桿和線圈內(nèi)層間磨損,使線圈開路,或是拉桿被磨壞。分析原因,一是機(jī)組本身振動(dòng)較大,傳到安裝位移傳感器架子上,振動(dòng)更大;二是安裝時(shí)對(duì)中不準(zhǔn),造成位移傳感器拉桿和線圈單邊摩擦;三是位移傳感器本身的原因。
2.2 位移傳感器的改進(jìn)
(1)原航空插頭對(duì)耐環(huán)境高溫和抗振動(dòng)效果較差,故現(xiàn)在位移傳感器的線圈由引出線直接引出,并且套裝了金屬軟管保護(hù),引出線本身亦采用耐高溫的聚四氟乙烯導(dǎo)線,耐高溫和抗振動(dòng)效果好;
(2)對(duì)位移傳感器內(nèi)部結(jié)構(gòu)也作了改進(jìn),增加了線圈灌封,提高了抗振性;
(3)拉桿頭上增加聚四氟乙烯滑環(huán),減少拉桿與線圈內(nèi)壁的摩擦,殼體端頭也改金屬蓋為尼龍蓋,與外殼聯(lián)接改為翻邊,尼龍蓋不易脫落,尼龍蓋與拉桿間的摩擦力減小。
(4)改進(jìn)位移傳感器的安裝結(jié)構(gòu),增加了導(dǎo)向桿,使位傳感器拉桿不用接長(zhǎng)桿,而直接接在導(dǎo)向桿的“耳朵”上。拉桿相對(duì)來(lái)說(shuō)受力減小,力由導(dǎo)向桿承受,且拉桿與“耳朵”容易對(duì)中。每個(gè)位移傳感器均可單獨(dú)更換。
公司5#機(jī)位移傳感器導(dǎo)向桿與操縱座拉臂的連接采用萬(wàn)向接頭,消除了因操縱座拉臂和導(dǎo)向桿不在一個(gè)平面而產(chǎn)生的扭曲力,大大降低了位移傳感器的報(bào)廢率。萬(wàn)向接頭間隙以不影響DEH的控制精度為準(zhǔn)。萬(wàn)向接頭應(yīng)該定期更換,以免間隙過(guò)大而影響閥門的控制精度。
3 高壓調(diào)節(jié)閥結(jié)構(gòu)分析及改進(jìn)
在熱工正常運(yùn)行情況下,流量在70%以上時(shí),油動(dòng)機(jī)工作穩(wěn)定,但負(fù)荷會(huì)發(fā)生自行向上或向下跳動(dòng),幅值為1MW左右。如果在DEH處投入功率回路或投入CCS協(xié)調(diào)控制,則會(huì)發(fā)生震蕩,控制不穩(wěn)定?,F(xiàn)場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),高壓調(diào)節(jié)閥桿有竄動(dòng)現(xiàn)象。
從伺服控制回路來(lái)看,控制包括由計(jì)算機(jī)指令至VCC卡處的閉環(huán)控制。
閥門伺服控制回路原理如圖4。

如果DEH的指令是穩(wěn)定的,伺服閥與LVDT無(wú)故障,則所控制的油動(dòng)機(jī)也是穩(wěn)定的。從歷史數(shù)據(jù)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)中可以看到DEH的定值、閥門輸出指令及油動(dòng)機(jī)反饋(包括高選前的LVDT1,LVDT2)均非常穩(wěn)定,查實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)油動(dòng)機(jī)也非常穩(wěn)定,但功率會(huì)自行上下波動(dòng)。因CCS投入,在現(xiàn)場(chǎng)可以看到高壓調(diào)節(jié)閥桿震蕩的現(xiàn)象。檢查調(diào)節(jié)閥閥后壓力發(fā)現(xiàn),存在1.0MPa左右的跳動(dòng),調(diào)速級(jí)壓力也同步波動(dòng)。
每個(gè)閥門安裝時(shí)均通過(guò)閥桿與操縱座及油動(dòng)機(jī)相連。如果油動(dòng)機(jī)控制穩(wěn)定,操縱座安裝緊固,相應(yīng)的閥門也應(yīng)穩(wěn)定,不會(huì)存在上述問(wèn)題。經(jīng)過(guò)與主機(jī)廠和新華公司對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的逐步深入研究,認(rèn)為可能是閥門的閥頭在一定的參數(shù)及位置下由于閥頭總作用的方向發(fā)生變化,使閥頭處于不穩(wěn)定狀態(tài),閥頭在預(yù)啟閥范圍內(nèi)跳動(dòng)。一般跳動(dòng)點(diǎn)在閥門有效行程的80%左右。跳動(dòng)點(diǎn)越低,對(duì)負(fù)荷的影響越大。閥頭跳動(dòng)會(huì)引起閥后壓力和功率跳動(dòng)。
經(jīng)分析認(rèn)為,減小預(yù)啟閥行程能改善和解決此類問(wèn)題。在5#機(jī)調(diào)節(jié)閥裝配時(shí),把預(yù)啟閥行程由8mm改為4mm。
4 結(jié)論
5#機(jī)(CC50-8.83/4.12/1.57)于2004年5月15日投運(yùn),在各種工況下,高壓調(diào)節(jié)閥均運(yùn)行良好,沒(méi)有出現(xiàn)竄動(dòng)等不正?,F(xiàn)象,證明5#機(jī)高壓調(diào)節(jié)閥改造是成功的