湛江發(fā)電廠1、2號機組1995年投產(chǎn)。汽輪機為東方汽輪機廠生產(chǎn)的N300-16.5/537/537-3型中間再熱凝汽式,配汽機構采用噴咀配汽,高壓缸共有4個調(diào)節(jié)閥,對應4 組噴咀。調(diào)節(jié)閥閥座與閥殼的安裝采用過盈配合,靠閥座凸肩承受蝶閥關閉的沖擊力。閥座與閥殼由2個直徑d15mm的銷釘固定。閥座下端部與閥座留有(10~20)mm不等的間距(圖1)。 
1 存在問題
1998年以后,發(fā)現(xiàn)1、2號機高壓調(diào)節(jié)閥閥座有不同程度的下沉,但當時未引起重視。2號機小修后,在2000年11月30日并網(wǎng)帶負荷時發(fā)現(xiàn)右側(cè)高壓油動機(控制1、4號調(diào)節(jié)閥)開到115mm時再無法開啟(*大行程180mm),機組只能帶180MW負荷。經(jīng)活動試驗,該閥只能在(0~115)mm范圍活動,反復開關??節(jié)閥均無效,經(jīng)檢查發(fā)現(xiàn):
(1)油動機活塞下部油壓3.4MPa偏高,說明油動機開啟動力足夠;
(2)油動機開試115mm,活動正常,無卡澀現(xiàn)象。
判斷問題來自1號高壓調(diào)節(jié)閥。后對此閥解體檢查,發(fā)現(xiàn)蝶閥脫落出閥套導向槽,閥座嚴重下沉達11mm。
2 故障原因
2.1 蝶閥導向鍵脫位
正常運行中,當調(diào)節(jié)閥開啟或關閉時,閥桿帶動蝶閥,依靠蝶閥兩側(cè)導向鍵在閥套的導向槽內(nèi)做上下往復運動,導向鍵應始終在導向槽內(nèi)不得脫出。導向鍵長70mm,鍵與槽有10mm的重疊行程,導向槽上部還有65mm的富裕行程,所以,蝶閥既不會頂住上部閥套,也不會脫離閥套下部的導向槽。然而,當閥座下沉時,蝶閥向下關閉時的行程增大,閥座下沉大于10mm時,蝶閥導向鍵即從導向槽中脫出。此外,由于預啟閥開啟(或蝶閥半開狀態(tài)時),蝶閥四周的高壓蒸汽渦流使蝶閥產(chǎn)生旋轉(zhuǎn),其導向鍵因之偏離槽口而被頂死在閥套邊緣固定部分,故油動機提升不動,使調(diào)節(jié)閥不能向上開啟。由于4號調(diào)節(jié)閥與1號調(diào)節(jié)閥共用同1個油動機,所以2個調(diào)節(jié)閥均無法開啟。
2.2 調(diào)節(jié)閥閥座下沉
將閥門解體后發(fā)現(xiàn)1號閥座下沉達11mm,閥口線與閥殼內(nèi)弧成明顯臺階狀,閥座松動,2只d15mm的固定銷子被剪斷。按照設計,為防止閥座下沉,并使之不松動的主要措施有3個:
(1)閥座上部設計凸肩,即翻邊,主要承受蝶閥關閉時的向下作用力;
(2)閥座與閥殼間為過盈配合緊力;
(3)閥座與閥殼間由2根直徑d15mm的銷子固定。
然而,事實上閥座凸肩設計偏小,且閥座與閥殼的結合面不平(結合面有一環(huán)狀凸起,故為線接觸而非面接觸),影響凸肩結合面受力。當汽機打閘時,由于蝶閥關閉的巨大沖擊力,使閥座凸肩變形,于是沖擊力下傳,克服過盈配合緊力,并剪斷2根起穩(wěn)定作用的銷釘,加之閥座底端與閥殼有10mm以上的空隙,閥座向下位移,生一定量的下沉。
3 處理方法及工藝
處理此類事故有兩方面問題需要考慮:一是電網(wǎng)供電緊張,機組不能長時間檢修;二是機組普遍出現(xiàn)閥座不同程度的下沉現(xiàn)象,進而會出現(xiàn)類似因蝶閥脫落而停機事故。經(jīng)研究,決定先應急搶修,日后利用機組檢修機會再對其進行根治。
3.1 臨時性應急搶修措施
臨時搶修的關鍵是要讓高壓調(diào)速汽門能正常關閉,并使閥座不再下沉,確保機組**穩(wěn)發(fā)、滿發(fā),具體內(nèi)容詳述如下。
3.1.1 設法使蝶閥恢復在導向槽內(nèi)
由于無法在短時間內(nèi)取出并更換下沉的閥座,因此,須設法使蝶閥導向鍵加長,使之能伸延在導向槽內(nèi)并可正常上下運動。為此,采取堆焊的辦法,即將2個導向鍵進行層層堆焊加長(圖2)。考慮到導向鍵堆焊表面需要車削和打磨處理,因此,堆焊加長的尺寸應大于閥座下沉量。值得注意的是,汽輪機高壓調(diào)節(jié)閥表面均經(jīng)滲氮處理,硬度達HV-900,焊接應特別小心,掌握不好就會使蝶閥因焊接應力裂紋而報廢。因此,應制定嚴格的并經(jīng)制造廠家書面認可的焊接工藝。具體方案為:
(1)將堆焊部位20mm范圍內(nèi)的滲氮層打磨并徹底去除,打磨深度大于0.4mm,打磨后檢測硬度應在(285~321)HB范圍;
(2)用丙酮或無水酒精清洗蝶閥焊接部位;
(3)在焊接前,用保溫材料(石棉布)將蝶閥嚴密包裹,只露出需要堆焊的導向鍵,以避免蝶閥被電弧灼傷;
(4)將焊接部位加熱到350℃~400℃;
(5)用鎢極氬弧焊,使用d2.4mm焊條,材料為AWSA5.28ER90S-G;
(6)焊接電流控制在(80~100)A,氬氣流量為(8~10)L/min;
(7)焊接按層面進行,一層堆焊完畢后再焊下一層,不可單點堆焊累高;
(8)焊接層面的溫度控制在300℃~400℃,焊接橫截面的寬度應略大于導向鍵,以便焊接后的車削加工;
(9)焊接完成即速用軟質(zhì)保溫材料將蝶閥全部包好緩慢冷卻(6~8)h,到150℃以下即進行熱處理,先用乙炔火焰緩慢回火加熱至640℃~660℃,維持恒溫30min,再用保溫石棉布包裹,緩慢冷卻至150℃以下解開石棉布,自然冷卻;
(10)表面加工車削,打磨邊緣,加工導角,使表面光滑無毛刺;
(11)不得有任何焊接缺陷,否則應去掉重焊。
3.1.2 加固調(diào)節(jié)閥座
為了在不取出、不更換閥座的情況下恢復機組運行,必須固定閥座,防止其轉(zhuǎn)動和繼續(xù)下沉。采取的辦法是將原設計的2個直徑d15mm固定銷釘改為3個直徑d25mm銷釘,重新鉆孔,按120°布置,增大受力強度。
注意事項:
(1)在閥體外殼上鉆孔時,要注意內(nèi)套閥座的壁厚,切不能將閥座鉆穿;
(2)銷釘與孔徑相配合,裝配后銷釘外端部應加堵頭并固定,以防震脫。
3.2根治方案
在2001年1號機小修及2號機大修中,檢查了2臺機的所有(8個)高壓調(diào)節(jié)閥,除2個過負荷汽門(4號調(diào)節(jié)閥)以外,其余閥座均有下沉,有的銷釘剪斷、松動,有的閥座發(fā)生旋轉(zhuǎn),有的凸肩根部嚴重磨損。對此,將所有下沉的閥座全部重新設計,作更換處理,從根本上解決了問題。
(1)重新向制造廠定制閥座,新閥座的凸肩設計尺寸由d255mm增大到d264.5mm,以增大其抗沖擊應力強度。
(2)加長閥座直管段長度,使每個閥座與閥殼下部端口的間隙基本消除(只保留(1~1. 5)mm的膨脹間隙),以防止閥座凸肩變形導致閥座下沉( 即使有變形,也會使下端與閥殼下部端口頂住而不至下沉)。
(3)將原2個d15mm的固定銷釘改為3個d25mm固定銷釘(作法同臨時處理措施),以增加強度。
(4)增大閥座與閥體間的裝配預緊力,將原來的裝配過盈量由0.10mm增加到0.15mm;
需要說明的是,由于新閥座尺寸有變化,因此,安裝時必須在現(xiàn)場車削加工閥殼內(nèi)壁進汽口。加工采用Z3063-20A型號的搖臂鉆床,使用專用的加長臂刀具進行慢速車削。
4 結語
實踐證明,上述對于高壓調(diào)速汽門閥座下沉的處理方法切實可行。生產(chǎn)運行中對此類問題的分析和解決需注意以下幾點。
(1)利用檢修機會,注意檢查調(diào)節(jié)閥閥座是否下沉。解開蝶閥后,用燈光肉眼觀察即可,如發(fā)現(xiàn)閥口的邊緣出現(xiàn)臺階,即為下沉。
(2)運行中如發(fā)生高調(diào)門不能全開,但在已開啟行程范圍內(nèi)閥門活動正常,油動機活塞下部油壓偏高,且無其它明顯的故障、征兆時,應考慮閥座下沉導致蝶閥導桿脫出導向槽。特別是已發(fā)現(xiàn)閥座有下沉現(xiàn)象的機組,這種可能性更大。
(3)在機組日常試驗或運行中,特別是機組停機前,應盡量避免在調(diào)節(jié)閥開啟的情況下打閘,如必須緊急停機,應將負荷減到0,待高壓調(diào)節(jié)閥關小后再打閘,以減少蝶閥關閉時對閥座造成的沖擊力。